PFT, Shenzhen
ការសិក្សានេះប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីន CNC ដកបែបបុរាណជាមួយនឹងការផលិតកូនកាត់ CNC-Additive Manufacturing (AM) សម្រាប់ការជួសជុលឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម។ រង្វាស់នៃការអនុវត្ត (ពេលវេលាជួសជុល ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ កម្លាំងមេកានិច) ត្រូវបានគេគណនាដោយប្រើការពិសោធន៍ដែលបានគ្រប់គ្រងលើការបោះត្រាដែលខូច។ លទ្ធផលបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រកូនកាត់កាត់បន្ថយកាកសំណល់សម្ភារៈបាន 28-42% និងកាត់បន្ថយវដ្តជួសជុល 15-30% ធៀបនឹងវិធីសាស្ត្រដកបានតែ។ ការវិភាគមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាក់ពីកម្លាំង tensile ប្រៀបធៀប (≥98% នៃឧបករណ៍ដើម) នៅក្នុងសមាសធាតុជួសជុលកូនកាត់។ ដែនកំណត់ចម្បងពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិតភាពស្មុគស្មាញធរណីមាត្រសម្រាប់ការទម្លាក់ AM ។ ការរកឃើញទាំងនេះបង្ហាញពី CNC-AM កូនកាត់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់ការថែទាំឧបករណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
1 សេចក្តីផ្តើម
ការរិចរិលឧបករណ៍មានតម្លៃដល់ឧស្សាហកម្មផលិត $240B ក្នុងមួយឆ្នាំ (NIST, 2024)។ ការជួសជុល CNC បែបប្រពៃណីដកផ្នែកដែលខូចចេញតាមរយៈការកិន/កិន ដែលជារឿយៗបោះចោល > 60% នៃសម្ភារៈដែលអាចសង្គ្រោះបាន។ ការរួមបញ្ចូល CNC-AM កូនកាត់ (ការបញ្ចូលថាមពលដោយផ្ទាល់ទៅលើឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់) សន្យាថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពធនធាន ប៉ុន្តែខ្វះការបញ្ជាក់ពីឧស្សាហកម្ម។ ការស្រាវជ្រាវនេះកំណត់បរិមាណគុណសម្បត្តិប្រតិបត្តិការនៃលំហូរការងារកូនកាត់ធៀបនឹងវិធីសាស្ត្រដកធម្មតាសម្រាប់ការជួសជុលឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់។
2 វិធីសាស្រ្ត
2.1 ការរចនាពិសោធន៍
ការបោះត្រាដែក H13 ដែលខូចខាតចំនួនប្រាំ (វិមាត្រ: 300 × 150 × 80 មម) បានទទួលពិធីការជួសជុលចំនួនពីរ:
-
ក្រុម A (ដក)៖
- ការដកការខូចខាតតាមរយៈការកិន 5 អ័ក្ស (DMG MORI DMU 80)
- ការដាក់បញ្ចូលសារធាតុបំពេញដោយផ្សារដែក (GTAW)
- បញ្ចប់ម៉ាស៊ីនទៅជា CAD ដើម -
ក្រុម B (កូនកាត់)៖
- ការដកពិការភាពតិចតួចបំផុត (ជម្រៅ<1មម)
- ជួសជុល DED ដោយប្រើ Meltio M450 (លួស 316L)
- ការកែសំរួល CNC ឡើងវិញ (Siemens NX CAM)
2.2 ការទទួលបានទិន្នន័យ
-
ប្រសិទ្ធភាពសម្ភារៈ៖ ការវាស់វែងដ៏ធំមុន/ក្រោយការជួសជុល (Mettler XS205)
-
ការតាមដានពេលវេលា៖ ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា IoT (ToolConnect)
-
ការធ្វើតេស្តមេកានិច៖
- ការគូសផែនទីភាពរឹង (Buehler IndentaMet 1100)
- គំរូតានតឹង (ASTM E8/E8M) ពីតំបន់ជួសជុល
3 លទ្ធផល និងការវិភាគ
3.1 ការប្រើប្រាស់ធនធាន
តារាងទី 1: ការប្រៀបធៀបរង្វាស់នៃដំណើរការជួសជុល
ម៉ែត្រ | ការជួសជុលដក | ការជួសជុលកូនកាត់ | ការកាត់បន្ថយ |
---|---|---|---|
ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ | 1,850g ± 120g | 1,080g ± 90g | 41.6% |
ពេលវេលាជួសជុលសកម្ម | 14.2 ម៉ោង ± 1.1 ម៉ោង។ | 10.1 ម៉ោង ± 0.8 ម៉ោង។ | 28.9% |
ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 38.7 kWh ± 2.4 kWh | 29.5 kWh ± 1.9 kWh | 23.8% |
3.2 សុចរិតភាពមេកានិច
សំណាកជួសជុលកូនកាត់ដាក់តាំងបង្ហាញ៖
-
ភាពរឹងជាប់គ្នា (52–54 HRC ធៀបនឹងដើម 53 HRC)
-
កម្លាំង tensile ចុងក្រោយ: 1,890 MPa (± 25 MPa) – 98.4% នៃសម្ភារៈមូលដ្ឋាន
-
គ្មានការរំខានផ្នែកខាងក្នុងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តអស់កម្លាំង (10⁶ វដ្តនៅ 80% ភាពតានតឹងទិន្នផល)
រូបភាពទី 1៖ រចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនៃចំណុចប្រទាក់ជួសជុលកូនកាត់ (SEM 500 ×)
ចំណាំ៖ រចនាសម្ព័នគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Equiaxed នៅព្រំដែនបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងកម្ដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
4 ការពិភាក្សា
4.1 ផលប៉ះពាល់នៃប្រតិបត្តិការ
ការកាត់បន្ថយពេលវេលា 28.9% កើតឡើងពីការលុបបំបាត់ការដកយកចេញនូវសម្ភារៈភាគច្រើន។ ការកែច្នៃកូនកាត់បង្ហាញអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់៖
-
ឧបករណ៍ចាស់ដែលមានស្តុកសម្ភារៈដែលឈប់ប្រើ
-
ធរណីមាត្រដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្ពស់ (ឧ. បណ្តាញត្រជាក់ស្រប)
-
សេណារីយ៉ូនៃការជួសជុលកម្រិតសំឡេងទាប
4.2 ឧបសគ្គបច្ចេកទេស
ដែនកំណត់ត្រូវបានអង្កេត៖
-
មុំដាក់អតិបរមា៖ ៤៥° ពីផ្ដេក
-
ភាពខុសគ្នានៃកម្រាស់ស្រទាប់ DED៖ ± 0.12mm ទាមទារផ្លូវឧបករណ៍ដែលអាចសម្របបាន។
-
ការព្យាបាលក្រោយដំណើរការ HIP ចាំបាច់សម្រាប់ឧបករណ៍ថ្នាក់អវកាស
5 សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
Hybrid CNC-AM កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានជួសជុលឧបករណ៍ដោយ 23-42% ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវសមមូលមេកានិចទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដក។ ការអនុវត្តត្រូវបានណែនាំសម្រាប់សមាសធាតុដែលមានភាពស្មុគស្មាញធរណីមាត្រកម្រិតមធ្យម ដែលការសន្សំសម្ភារៈបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយប្រតិបត្តិការ AM ។ ការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់នឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ប្រាក់សម្រាប់ដែកថែបឧបករណ៍រឹង (> 60 HRC) ។
ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៤-២០២៥